4月份,玉钢公司轧钢厂棒材线热装率实绩90.60%,带钢线热送热装率实绩90.62%,双线刷新历史纪录,多项指标优于公司考核目标。

谋定快动向温度要效益

轧钢厂充分挖掘热装率提升对能源介质消耗的削减贡献,成立了专项攻关小组,制订《提高带钢线热装热送率专项攻关方案》,围绕热送率≥87%的目标全面展开专项攻关,并纳入“一人一表”严格考核,通过同工序对标找差深度挖潜,在生产节奏高效率上持续用力。公司先后组织轧钢厂技术人员到仙福、汇钢、玉昆等优秀民企对标,找差距,补短板。领导带头分组值守,出班人员顶岗补充人员紧缺岗位,同样产量条件下,与2021年相比,吨钢煤气消耗降低约4m³,吨钢电耗降低约3KWh,圆满完成了4月份产量目标任务。

全面发力打好组合拳

一是在制造管理部的高效协调下,优化排产计划,轧钢工序与炼钢工序双边互促支撑,尽力做到浇、轧匹配。二是加强沟通协调,全过程写实,炼钢工序铸坯情况即时进行信息输机传递,异常情况即时响应,确保热送畅通无阻,努力实现轧钢工序高水平生产组织无缝衔接。三是协同质检站、炼钢工序对钢坯成分判定结果快速锁定,杜绝等待理化检验结果时间过长导致的热坯下线。四是轧钢厂内部精心组织生产,确保设备稳定运行,压缩工艺管控时间,努力实现与炼钢1号铸机浇铸同步,最大限度避免热坯下线。从炼钢到轧钢,积极寻求钢坯热送效率提升、低碳减排的最佳方案,让工序间的衔接环环相扣,系统打通了制约效率提升的堵点,全面提升热装热送率,为公司降本提效提供新动能。

争分夺秒提升作业效率

一是对板坯在炉时间加热工艺进行优化,形成《带钢线加热炉炉温窄带化控制》方案并实施,按成品厚度分4个温度带控制,每个温度带炉温范围精确控制在10℃以内。板坯在炉时间从“争分”到“夺秒”,小步快跑持续发力。二是对收集区控制程序进行优化,冷剪机辊道提速2.5秒,完成一个剪切动作用时减少1秒,小举措削弱后道工序制约,促进轧线效率提升。克服了备件紧缺、人员紧缺等困难,连续作战,守牢网格化阵地,以“干、快干、快快干”的战斗精神,撸袖发力,奋战到底。

接下来,轧钢厂将继续以创造价值为核心,聚焦能耗削减、质量提升等重点工作,深入推进“专精特新”对标,将精益化管理、极致效益践行到底,全力以赴完成公司下达的各项工作任务!