日前,建龙阿钢竖炉生产MgO熔剂型球团矿取得成功,球团各项指标皆满足入炉要求,有效的降低了烧结镁负荷,优化了原料结构,改善了烧结矿和球团矿的冶金性能,为高炉稳定创造了条件,也为盘活竖炉闲置产能、提高球团矿入炉比例奠定了基础。

今年年初,建龙阿钢结合竖炉产能过剩的实际以及保持高炉稳定的中心目标,确立了将烧结镁负荷转移至球团,降低烧结镁负荷,保持炉渣成分稳定,实现烧结和球团提质的攻关项目。该技术的难点在于如何避免配加熔剂后的生球爆裂,熔剂型球团矿焙烧过程的竖炉粘结,解决生产熔剂型球团矿质量下滑等因素。为此,炼铁厂与东北大学联合组建项目组,通过充分沟通,反复论证对含MgO熔剂逐一甄选,对竖炉粘结控制、熔剂型球团提质等相关环节分析把握,对熔剂台秤、配料仓、生产方案等工作进行周密准备。遵循科学基础研究,小试突破、中试验证、工业实施的攻关原则,最终实现了MgO熔剂型球团技术上新突破。目前竖炉生产MgO球团稳定,炉况各项指标正常,熟球抗压强度达到2450N,球团中MgO含量达到2.0%左右,顺利的实现了烧结工序MgO向球团工序的转移。

下一阶段,建龙阿钢将在此技术基础上,探索竖炉生产钙镁复合熔剂型球团矿工艺,稳步提升球团入炉比例,探讨高球比低碳冶炼技术,践行低碳发展理念,逐步形成建龙阿钢数智化转型和绿色低碳发展并驾齐驱的新局面。

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