今年初以来,河钢集团邯钢公司三炼钢厂持续深化“两个结构”核心工作,以高效生产为着力点,强化生产管理,不断提高创效水平。6月份以来,该厂钢包周转率达到8.1次,精炼双工位班产最高达26炉,板二连铸机大断面拉速为每分钟1.3米,月节约电费80余万元。

加强钢包管理,提高产线效能。该厂生产调度室强化钢包管理,细化工序时间节点,及时协调天车准时待命,减少空包、重包在钢水接受的作业时间。精炼工序职工加快钢包处理速度,提高热修工作效率,避免修包等待时间;合理分配双工位加热时间,确保电极发挥最大效能,使双工位班产平均达到20炉以上,最高达26炉,比原来班产高出5炉,吨钢电耗较目标降低2.1元,月降低电费支出80余万元。

强化技术攻关,提升管理效能。该厂成立技术攻关组,对制约生产的水压力不足等技术难题进行攻克。水压力不足导致扇形段内二冷水流量达不到设定值,铸坯表面冷却强度不够,铸坯凝固末端后移,该厂通过恢复板二9段10段压力传感器、位移传感器,使9段、10段正常压下,保证铸坯内部质量。该厂通过一系列技术攻关,解决了生产棘手问题,生产效能大幅提升。目前,该厂板二连铸机拉速稳步提高,220mm×1700mm断面拉速达到每分钟1.3米,比原来提高了每分钟0.1米,月产量最高达到9.9万吨,机时产量进一步提高。

细化标准操作,提高产品质量。该厂生产技术科与各车间进一步严格标准化操作,通过减少转炉工序后吹,合理控制精炼静吹气量,精心做好连铸保护浇铸,提升过程控制水平。6月份,该厂转炉低碳钢终点碳命中率同比提升4.82%,精炼工序锰的窄成分合格率环比提升1%,连铸坯质量合格率环比提升0.11%,质量损失较目标每吨降低0.53元。