24小时,产钢730块,总重量14548吨,打破去年6月27日14408吨的日产纪录。近日,本钢板材热连轧厂1700生产线连铸坯来料直装试验取得突破性进展。

该厂一热轧生产作业区作业长曹国屿表示,1700生产线始终秉承多轧钢、轧好钢的理念,致力于探索单位时间内轧机产能最大化,此次进行连铸坯来料直装试验取得突破性进展,正是对提高轧制量的有力实践。由于前期准备充分,并得到板材炼钢厂全力配合,在板材制造部悉心指导下,该试验取得阶段性成功。

为确保试验成功,该生产线相关人员做了选择合适钢种、提高入炉温度等大量准备工作,并选择两个班组负责进行完全直装区间的时间段。由于准备充分,试验取得一次性成功,同时参加试验的一个班组也突破了本班组班产纪录252块、5073吨,达到253块、5088吨。

据了解,该试验取得突破性进展,不仅增加了日轧制量,而且改善了多项质量指标,直装生产烧损率、煤气消耗和电耗也都有所降低,通过核算,直装对比非直装吨钢成本节省18.47元。在充分考虑“一火成材,快速搬运”低耗轧制理念的前提下,通过科学合理、高效低耗组织生产,采用此种方式生产,相比正常生产一天少用煤气48434立方米,节约煤气成本1.33万元,吨钢即可节省4.95元。同时,通过直装与非直装进行对比,直装板坯入炉温度提高了265℃,在炉时间同比缩短30分钟,促进在线成材率提升0.2%,吨钢成本降低7.15元。

目前,由于采用此种方式生产,还存在一些技术和操作等方面的难题需要解决,该厂后续将针对此情况进行持续改进攻关,确保达到理想效果,并尽快以该方式组织生产,实现效益最大化。