钢铁料消耗是衡量炼钢水平高低的一个关键指标,也是影响炼钢成本升降的一个重要因素。近日,沙钢永兴特钢公司炼钢厂加大攻关力度,组织分厂干部职工全员参与,群策群力,开展钢铁料消耗攻关,收到了良好效果。截至5月15日,炼钢厂钢铁料消耗1071.12kg/t,较4月份的1084.78kg/t下降13.66kg/t,实现了今年以来的较好水平。

炼钢厂召开班组长以上干部扩大会议,重点讨论在钢铁料消耗攻关中存在的问题和困难,并把问题进行分类划分到区域,进行全面分析,逐条研究解决方案,重新制定完善了攻关方案,明确了钢铁料消耗攻关的“十二条”措施,对转炉区域、连铸区域、自动化条线等基本做到全覆盖。

炼钢厂成立了由分厂一把手牵头、领导干部和技术骨干参与的钢铁料消耗专项攻关组,优化生产工艺,改善转炉底吹工艺参数,降低终渣氧化铁含量和钢水氧化性,保证转炉吹炼过程控制稳定,为进一步降低钢铁料消耗创造有利条件。优化炉料结构,通过严格控制废钢质量,优先配吃钢筋头、管头等优质废钢,不断优化转炉入炉废钢结构,降低钢铁料消耗。提升职工操作技能,加强出钢操作控制,维护好转炉出钢口,保证转炉出钢压炉到位,杜绝转炉剩钢;强化标准化操作,维护好转炉炉口,减少金属料洒落损失。

炼钢厂要求,当铁水中Si含量超过0.6%时,要通过合理控制双渣次数,减少渣中带钢数量,进一步降低钢铁料消耗。每天将双渣次数形成报表,发放至三班,让各班组认真对标找差距,形成劳动竞赛,提升钢铁料消耗的攻关力度。截至5月15日,炼钢厂双渣操作201次,双渣比例环比减少48.8%。