2021年以来,宝钢股份积极贯彻落实宝武各项决策部署,坚持"全面对标找差,创建世界一流",落实宝武与湖北省“6·15”“9·13”座谈会精神和双方签署的战略合作框架协议,实施武钢有限三年提升计划。广大干部员工上下一心,奋发有为,各项工作全面攻坚,尤其是在绿色发展、智慧制造和极致效率三方面取得了令人信服的成果,为宝钢股份保持国内第一、为宝武全力创建世界一流示范企业作出了贡献。融媒体中心推出系列报道,多视角展示武钢有限特色做法和改革成效,以期引发思考和借鉴。

效率革命唯快不破,宝钢股份武钢有限推进三年提升计划系列报道之三

截至2021年11月底,宝钢股份武钢有限铁、钢、材分别完成计划的93.65%、92.41%、92.39%,在粗钢产量不突破上年水平的大前提下,经营创历史最好水平。

数据显示,2019年以来,武钢有限人均吨钢产量提升了50%,这既是劳动效率的提升,也与产线效率、界面效率、工作效率的大跨度进步密不可分。“快一点,更快一点”是武钢有限落实三年提升计划、推进国企改革三年行动的致胜法宝。

近日,记者走进武钢有限,循着三年提升计划的脉络,探寻超越背后“唯快不破”的“效率秘笈”。

以点带面突破常规

换辊对连轧生产线至关重要,直接关系设备功能精度水平、决定当期产量质量,可谓牵一发而动全身。近年来,武钢有限热轧厂2250产线精轧换辊一直保持8分钟的行业先进水平,2021年9月份,热轧厂开展头脑风暴,提出“破8见7”的挑战目标。

“就像好一点要贵很多,快一点就得好很多!”攻关小组的“荆楚工匠”蔡斌说,“破8见7关键是抓好窗口期,机遇稍纵即逝。”依靠一系列的“黑科技”“小诀窍”,蔡斌所在的班组斩获了第一个“七分钟”。一花引来百花开,各班争先恐后谁也不服谁,短短几天排行榜接二连三被刷新。通过这样“一破一立”,月增产可达2755吨,年增产可达3.3万吨。2250产线设计产能450万吨,近年来不断刷新挑战目标。2020年挑战520万吨目标,完成553.6万吨。2021年挑战550万吨目标,1-11月份完成521万吨,其中5月份单月完成53.36万吨,预计全年完成574万吨,为设计产能的1.27倍。

“快一点首先要稳一点。”武钢有限炼钢厂负责人刘路长说。为了快一点,不仅要确保安全,而且要“拧干每个环节的海绵,挤尽每道流程的水分,提升每个岗位的质量”。炼钢厂抓住“多点加废钢,多加点废钢”两条主线,克服六号高炉大修带来的铁水资源相对紧张的困难,通过降低铁钢比保证热轧厂原料供应。原先加废钢只有转炉一个点,现在扩大到鱼雷罐、铁水包、转炉、钢包炉四个点。原先只需往转炉里吹氧,让铁水中的碳充分燃烧,释放出来的热量就能把铁水炼成钢,现在控制温降补充热能成为效率提升的关键,必须让脱硫、精炼各个环节“快一点,再快一点”。为此,炼钢厂唱响“四个做到”优良传统,即“一人做到人人做到,一天做到天天做到,一炉做到炉炉做到,一班做到班班做到”,实行“赛马”机制。四炼钢产线党支部书记王安军介绍:“几个月的‘赛马’,员工月收入最大相差3000元,形成了你追我赶的局面。“

协同配合以快致胜

全流程效率不是各单元效率的简单相乘,要想“1+1>2”,单元之间的衔接必须更快,或者说“界面效率”必须更高。长流程钢铁企业主要存在两个界面,即铁钢界面和钢轧界面。2021年11月12日,新华社一篇对武钢有限的报道中这样写道:传统的铁钢界面运行模式中,信息靠人工手动离线采集,不同的单元容易形成“信息孤岛”,计划排程靠沙盘,生产调度靠电话。报道中这样描述武钢有限“5G+铁钢界面智慧系统”成功上线后的情景:高炉要出铁了,炉前工拖拽一下鼠标,“接单”机车自动驶向出铁口,铁水罐自动对位、自动受铁,受铁完毕自动前往炼钢厂,沿线铁路自动扳岔,拦木机自动开闭。

其实,“5G+铁钢界面智慧系统”并非武钢有限铁钢界面效率提升的全部,不是有了5G一切问题就迎刃而解,大量基础性的工作必须在线下完成。正是基于线下实打实的“硬招”,5G+智慧管控平台线上软件的“巧劲”才得以大显神通。

铁水罐的削减,就是铁钢界面各个环节线下通力协作的实招、硬招。2020年初,武钢有限参与铁水运输的大罐45个、小罐65个,周转率低位徘徊,既浪费了资源,也拉低了效率。“切勿浪费较多的东西去做用较少的东西同样可以做好的事情。”通过运用“剃刀原理”,优化配罐、走罐模式和线路,大小罐分别削减三分之一。武钢有限运输部铁运分厂厂长余辉介绍,新模式大幅缩短了大罐小罐在高炉下、运输中和转炉前等待的时间,既降低了投用量,又加快了运输周转,大小罐周转率双双破四,提高了三分之二,运输温降优化10℃,综合节能降耗超过10%,相当于每年减少碳排放75万吨。

“铁水调度涉及炼铁、运输、炼钢工序,与生产排程、合同交付密切相关,”武钢有限制造部调度主任魏远征说,“必须打好配合,公司管控大厅里专门设立了铁水调度‘联合指挥部’,既是‘Onemill’,也是‘Allinone’。”谈到“Onemill”,武钢有限技术中心孔君华博士不胜感慨,几年前,她在热轧厂2250产线成功开发了X80管线钢,打开了国内外大口径高压输气管道用钢的市场。近日,她“旧地重游”,看到一块块通红的钢坯无需像从前那样排队等候,而是跨过一道栈桥直接从炼钢厂三炼钢产线吊到热轧厂2250产线,快速进入加热炉,不到两分钟就从加热炉里推出来,风驰电掣般穿过粗轧、精轧,然后卷曲下线。孔博士说:“谁看得出这是两个厂?简直是无缝衔接啊!”据悉,武钢有限热轧厂热装率已超过80%,处于行业领先水平。

抢前抓早自我启动

武钢有限冷轧厂101酸洗钢产线的前身是“一米七”重点工程,2021年3月份实施了技术改造。改造工程历时100天,较计划提前三个月投产。改造后的101酸洗钢产线具备先进的激光焊接和浅槽紊流工艺,可实现高强度、薄规格、低成本酸洗品种批量供货,最薄1.2mm的短流程高强酸洗钢填补了宝钢股份“以酸代冷”绿色制造技术空白。

“就像汽车具备‘自启动’功能有利于你快速通过路口,对于我们来说就是抢前抓早的主动精神。”冷轧厂主任师肖厚念介绍说,冷轧厂超前策划、主动出击,与各参建单位高度协同,克服了老产线接口多、工艺调试难度大等不利因素。为了摸准市场脉搏、打动用户的心,冷轧厂与宝钢股份营销中心一起,到华中、华南和西部地区走访用户,聚焦用户需求,严谨细致地开展科学论证和现场改善,让这条酸洗线一投产就饱受用户青睐。乘着这股东风,101作业区把间断性小批量生产变为连续稳定生产,挑战极限规格生产制约,实现2.0mm厚度极薄料大批量连续生产,投产后仅用90天就一路完成了爬坡、达产、达效、达标。2021年11月份,该产线汽车品种钢比例达33%,成材率超目标值2.23%。

“取向硅钢正品成材率指标提高了10.7%、全流程成材率提高了12%,按照常规推算,这几乎是不可能完成的任务。”武钢有限硅钢部取向专务负责人何伟说。何伟根据自己在精整作业线上积累十年的生产技术经验和精细记录,总结出一整套分卷作业方案,被工友们称为“分卷纲目”。“分卷纲目”包罗了取向钢精整生产可能出现的分卷、返修、取样等各种情况,针对这些情况和不同厚度、品种、来料,形成了“例题库”,并提供了不同的解法。依照“分卷纲目”,硅钢部六分厂全力冲刺取向钢正品成材率和全流程成材率攻坚目标。员工群策群力,总结出“并卷子”“挖瓤子”等操作诀窍,大幅减少正品带入改判品。功夫不负有心人,一套套组合拳和精准措施,终于让攻关目标从不可能变成了现实。

2021年是武钢有限三年提升行动的第二年,也是国企改革三年行动的第二年。2020年《武钢有限三年提升计划》中的表述信心满满:用十倍的努力、百倍的效率做更好的自己,成为宝钢股份综合竞争力的重要组成部分。沿着武钢有限“效率革命”的路径,我们看到的不仅是坚实的步伐,也有了累累硕果。我们有理由相信,经过三年全面提升和锐意改革的武钢有限,一定会给人新的惊喜。