提质增效的一项重要内容,就是要充分利用好船坞的利用率,为多修船、快交船夯实坚实的基础。10月12日凌晨,华润大东在干船坞实现了4艘大船的拼坞生产目标,满足了船东快交船的要求。

10月以来,来华润大东修理的船舶日益增多,各坞坞位格外紧张,坞期压力突显。为发挥30万吨干船坞最大能效,缓解船坞紧张的局面,公司再次部署了干坞4船拼坞作业计划。可是,这次拼坞技术要求不一样,“含金量”高,是对公司拼坞能力的一次新的检验。

干坞2船、3船拼坞生产是常态。虽然,之前也有过干船坞4船、5船拼坞生产,但是,其中部分是小船。而此次拼坞的这4艘却基本是大船,长度、宽度,都比尺以往船舶大很多,船与船之间的间距,很多地方水平间距都在2.5米左右,进坞过程中,船与坞壁的登轮梯出现水平交叉现象,船与下坞通道更是存在上下重叠现象。

因此,相关部门说这次拼坞,已经到了拼坞的极限,稍有不慎,船舶就会发生擦碰事故。面对严峻挑战,生产服务中心跨前一步,在精准上下功夫,细致编排坞位布局。期间,多次组织引水、坞长进行兵棋推演,船坞与船方商定进坞吃水及缆机动力事宜,对拖轮配备进行了精细化排布,对船坞泵房进出阀系统、主泵控制系统、坞门控制系统进行了细致检查,每个细节都做了精心安排。

“印第安座”“安吉32”“珊瑚湾”“长谐”轮于10月11日,开始进入干坞拼坞作业流程。在3艘拖轮的保驾下,第一艘“印第安座”轮倒进了干坞西北侧指定位置。随着出缆、看缆、岸电供给等各工序有条不紊进行,4船拼坞之旅依次徐徐推进。

是日20时左右,4艘进坞船舶全部到达指定区域,按照策划共出缆绳高达34根,此时船舶缆机和干坞牵引系统均全部启用。虽然生产服务中心人员捉襟见肘,但是他们千方百计克服困难,全力以赴保证作业顺利进行。

定位过程中,作业人员各司其职,紧密配合,导向控制,实时监测,以超高的专业知识和熟练的技术为保障,逐步完成了船舶的“靠边、平移、向前、向后、落墩”等每个动作。

整个进坞过程20余小时,每个点位都做到了无缝衔接,终于确保了4艘船舶进坞定位过程的安全、有序。12日凌晨2点,这些船舶全部精准落墩。

4艘船舶的成功拼坞,再次体现了华润大东人“敢打硬仗”勇于担当的作风,“善作善成”使命必达的精神,“创新、超越”勇立潮头的风采。