近期,方大九钢轧钢厂对中板粗轧规程道次下压程序进行优化,有效减少了轧废,降低了成本,提高了效益。

据悉,由于工艺波动,板材坯料会出现宽度尺寸偏窄的情况,轧制成品宽度2000毫米规格的钢材时,为避免母板毛宽不足而分段,粗轧必须强制两道次展宽。由于压下量太小、轧制力不足,无法触发一级规程道次自动下移,需要人工补救,既耽误时间,又容易产生工艺偏差,导致轧废或粗轧钢温过低回炉。为解决粗轧规程道次不能自动下移难题,轧钢厂技术人员决定优化中板一级系统程序,通过对程序内部逻辑的优化,缓解压下力太小、轧制力不足的影响,实现触发粗轧规程道次自动下移阻力减小。元月份,该厂完成中板粗轧规程道次下压程序优化,一级规程道次自动下移敏捷性明显提升,提高了粗轧过程的连续性和稳定性,减少人为干预和操作失误。改造以来,月均降低轧废1块、减少粗轧钢温过低回炉3块,取得了较好的降本增效效果。