经过13个月的不懈努力,中国宝武马钢炼铁总厂采取漏风判定方法、工艺性漏风创新性治理等措施,有效降低了烧结机系统漏风,实现了烧结系统的节能降耗,每年可降低烧结成本1370多万元。

烧结机系统漏风是影响烧结生产的重要因素,该厂烧结机平均漏风率曾经达到59.22%,超出同行业平均水平,成为创造极致效益的“拦路虎”。为此,从2023年初开始,该厂“徐冰创新工作室”成员开展“头脑风暴”,聚智聚力,经过认真地探讨梳理、反复演算与论证制订方案。他们经过近一年的持续奋战,终于通过烧结机系统漏风治理创新型综合应用这一方法解决了难题。

“徐冰创新工作室”成员创新性地将烧结系统烟气含氧量进行统计,并引入含氧量计算方法判定烧结漏风率;通过对烧结过程废气成分中的氧气进行在线检测,建立烧结机系统漏风率在线监测模型,解析漏风状态,诊断漏风原因,制订操作与堵漏方案。他们优化控制机头机尾的风量,使烧结全过程风量趋于合理,从而实现工艺性漏风治理,烧结矿固体燃耗、煤气消耗等均有显著下降趋势;根据工艺特性调整工作周期与运行次数,降低设备的磨损及运行期间产生的漏风;对卸灰阀本体、灰斗本体等创新性进行改造;实现散料岗位标准化作业。

该项目于2023年11月中旬全面完成,烧结机系统漏风率由59.22%降至47.6%,实现了厚料层生产的节能降耗条件,烧结余热发电量持续提升。