10月中旬,中国宝武马钢炼铁总厂3号烧结机脱硝低温催化剂应用点火成功。脱硝低温催化剂运行温度为220摄氏度,相比280摄氏度的脱硝低温催化剂,高炉煤气消耗减少8846.5标准立方米/小时,节约比例达30.4%。按年运行时间8400小时,高炉煤气单价70.5元/吉焦计算,折合年节省标准煤7581吨,年可节省煤气费用1399万元。

该厂3号烧结机现有1台SCR反应器,脱硝催化剂布置采用“2+1”模式,即初装2层,1层为备用,该反应器内原填装25孔催化剂,设计运行温度280摄氏度。由于煤气消耗较大,需要对该系统挖掘节能潜力,实施节能技术改造,以降低系统能耗。

该厂专业人员经过查阅资料和技术交流获知,目前国内SCR脱硝工程应用的催化剂按运行温度主要分中温催化剂和低温催化剂,中温催化剂一般运行温度在260摄氏度~280摄氏度之间,低温SCR脱硝工艺的催化剂运行温度在180摄氏度~220摄氏度之间。两种SCR脱硝工艺均有长期稳定的工程实际运行案例,但低温SCR脱硝工艺相比中温SCR脱硝工艺具有节省燃气消耗的优势。

为此,该厂在结合3号烧结机工艺特点与运行工况的基础上,经过充分调研与反复论证,决定对现在运行的280摄氏度脱硝催化剂更换为220摄氏度脱硝催化剂。该厂利用3号烧结机检修计划,对现在运行的280摄氏度脱硝催化剂更换为220摄氏度脱硝催化剂,通过试运行大幅降低了脱硝煤气成本,在行业中具有广泛的推广应用价值。