9月下旬,经过一个多月的努力,中国宝武马钢炼铁总厂1号高炉喷吹支管改造喜获成功,收益丰厚:不仅高炉喷吹率由改进前的83%提升到98%以上,喷吹效果明显增强,而且喷吹支管无堵塞,煤枪喷吹稳定,彻底消除了支管频繁磨穿的隐患,设备使用周期明显延长。不仅如此,高炉喷吹阻力降低,喷吹压力稳定,高炉小时最高喷吹量由原来的45吨轻松上升到50吨以上,已经完全满足高炉大喷吹生产需求,年降本超120万元。

近年来,该炼铁总厂1号高炉产量节节攀升,高炉各保供系统均达到历史峰值,降本空间出现瓶颈。作为主要降本方式的高炉喷煤受到多方原因制约,高炉最大煤粉喷吹量已经满足不了目前高炉冶炼需求。为了解决制约高炉喷吹瓶颈,进一步提升1号高炉煤粉喷吹能效,今年8月中旬,该总厂决定对其实施技术改造。

作为1号高炉煤枪喷吹作业直接的操作者与管理者,炉体作业区“黄静创新小组”职工主动作为,展开头脑风暴,认真思考,积极寻找解决对策。通过对1号高炉喷吹系统的全面梳理、深入分析和仔细研究发现,影响1号高炉煤粉喷吹能效的主要原因是煤枪支管内径小,喷吹支管线路弯曲处多,1号高炉30只煤枪喷吹支管弯曲半径较小处达到了150多处,直接导致喷吹阻力大,影响高炉喷吹量的提升。其次,由于高炉喷吹煤粉添加CDQ粉后,对管路的磨损加剧,频繁出现喷吹支管磨穿现象,一旦出现喷吹支管磨穿,需要将煤枪停喷进行焊补堵漏处理,导致高炉煤枪喷吹率下降,由原来的92%降低到83%,严重制约高炉喷吹煤量的提升,同时也成为高炉降本增效的“绊脚石”。

8月中旬,为全面消除制约高炉喷吹能力的瓶颈,促进高炉喷吹迈上新台阶。在总厂和分厂的大力支持与协调下,炉体作业区“黄静创新小组”职工针对主要问题,对1号高炉喷吹支管进行在线改进:一是将原本壁厚6mm的喷吹支管更换成同材质壁厚10mm,极大地提高其耐磨性;二是将原本管道内径22mm提升到26mm,增大喷吹空间;三是为了便于后期检修,改变其原有的贴地铺设方法为全悬空式,同时合理布局,减少管路弯曲半径较小处状况的频繁出现,进一步减小喷吹阻力。

经过一个多月的全程安全监管操作,他们按照改造要求对1号高炉新喷吹支管进行了在线整体铺设。随后,利用1号高炉定修时机,完成了分煤器、新喷吹支管与下煤阀三方对接和全面试车。1号高炉定修完成复风后,一个多月的生产实践表明,高炉喷吹设备运行良好,改造非常成功,收效明显,一举多得。