为探索极致能耗和追求极致效益,今年初以来,中国宝武新钢集团炼铁事业部坚持贯彻新钢提出的“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”的新十五字方针,通过对标找差与工序协同配合,9号高炉燃料比低至509千克/吨以下,并在中国宝武劳动竞赛中连续2个季度被评为宝武2000立方米级高炉“低碳冠军炉”。

降低燃料比是实现高炉炼铁节能减排和低成本生产的关键所在,为控制原料采购成本,该事业部加强与采购部门沟通协调,根据原料市场变化,制订事前核算、事中核算、事后核算方案,做到原料快进快出严控库存。该事业部焦化工序及烧结工序通过各项工艺改进,原燃料质量得到明显提升,焦炭M10指标基本稳定在6.0左右,CSR长期稳定在68%以上,6号、7号烧结机转鼓强度长期稳定在79.5%以上,为高炉经济技术指标创造良好的原料条件。

与此同时,该事业部充分利用铁水分级,持续优化铁料配矿结构;该公司数智化部充分发挥技术优势,利用数字技术赋能科学配矿,提高经济料比例,用足微量元素空间,有效解决烧结原料品种繁多的问题,做到质量不过剩,逐步减少高价矿的比例,满足不同特点高炉和不同钢种对铁水元素的需求,实现差异化降本。在生产操作方面,该事业部坚持“以稳定顺行为前提”,根据高炉冶炼情况,积极调整各操作参数,坚持以稳定中心气流为主导,适当兼顾边缘气流,逐步活跃炉缸工作,提高煤气利用率,并先后完成炉前3条主沟改造,增加主沟容积,改善分离效果,改造后金属回收率由97.9%提升至98.4%,在产量不变的情况下,降低燃料比3千克/吨,实现了低成本、高效率炼铁生产。