按照集团董事长精神指示,面对残酷的市场形势,广东敬业始终坚持以“铁前稳则生产稳”为总方针,严格落实降本增效工作要求,紧紧围绕相关生产制约因素制定扭亏为盈措施,全力抓好降本增效工作,并落实到位。

广东敬业高炉燃料物流成本高,导致焦炭和喷吹煤价格高。而煤粉的单价较焦炭的单价低1000元/吨左右,经测算,提高煤比1公斤/吨铁可降低铁成本约0.5元/吨铁。为实现目标,公司聚焦效益,制定举措,将高炉的关注焦点聚集到“提煤降焦”攻关上来,成立了大喷煤操作工艺技术小组,为精准冶炼创造有利条件。

在具体操作上,公司一是完善了喷煤设施,确保高炉大喷煤量稳定;二是紧抓过程操作控制,注重做好精料入炉,重点针对大喷煤特点,优化调整上下部操作制度,进风风口面积由0.1555㎡扩大至0.1591㎡,炉顶压力由175Kpa提高至180Kpa,并扩大布料角度,逐步形成平台+漏斗料面,打透中心、稳定边缘,获得合理的两道煤气流分布,同时提高风口理论燃烧温度,调整热风炉烧炉及送风制度,缩短换炉时间,风温全用(风温大于1210℃),加大富氧率至7%,确保提煤比后理论燃烧温度控制在合理范围内;三是投用50立方米储气罐,稳定喷吹系统,提升系统制粉率。

通过精准发力,广东敬业“提煤降焦”工作取得了一定成效。7月份,高炉焦比为374.4kg/t,较6月份降低3.6kg/t,高炉煤比为175.5kg/t,刷新历史最好纪录,高炉指标实现新的突破。

创新的途径就是创造性地模仿和借鉴,即借力!面对严峻的市场形势,降本增效永无止境,广东敬业将始终以高质量发展为主线,乘势而上,勇毅前行,通过精细化管理将改革创新坚持到底,争取生产关键指标再获新突破,为企业降本增效再创新佳绩!