5月份,本钢北营炼钢厂坚持以效益为中心、以市场为导向,探索“精益+成本”新模式,围绕成本控制利用精益工具,想方法、订措施,多项成本指标同比向好。

该厂坚持产用研营相结合,打通钢铁料“任督二脉”。在“产”方面,控制增量,减少损失。通过提高连浇时间,减少中间包铸余块数,在单个铸机试验成功后,逐步推广。在“用”方面,利用存量,实现循环。利用产线分工,合理利用品种计划,增量配吃粒钢、铁皮压块等含铁资源,降低消耗。在“研”方面,创新驱动,提高效率。积极开展转炉复吹攻关,降低终点氧含量,提高钢水收得率。在“营”方面,利用结构,降低成本。在采购端,建立废钢模型,根据当期铁水及废钢价格,择优建议采购废钢品种;在生产端,根据转炉生产实际建立回归公式,动态指导废钢加入量,实现产量成本双互动。

创新驱动,助推合金料消耗持续向好。该厂采取定期对技术创新工作进行总结复盘等方式,不断提高普碳钢种“铁脱氧”“碳脱氧”比例;对LF普碳钢采用氧化球造渣工艺,有效降低造渣铝粒成本;探索Q355B“加钛降锰”工艺研究,强化LF液态渣回收利用;对冷弯Q235B使用氩站铝线脱氧合金化替代出钢过程铝脱氧,打出技术攻关“组合拳”,降低合金料消耗。

工艺调整,设备改造,化解能源消耗“卡脖子”难题。该厂通过控制压水时间、液态渣二次利用、利用氧化铝球快速成渣、提高拉速、方坯品种转移到新一区生产等措施,降低电耗成本。同时,利用炉役修恢复转炉降罩冶炼功能,转炉煤气CO回收浓度由35%降低到10%,提高煤气回收量及热值,实现降本目标。

此外,该厂通过优化全员岗位绩效指标和考评比例,确保人人身上有指标,形成全员参与降成本良好氛围。