今年以来,河钢集团邯钢公司邯宝炼铁厂紧紧围绕铁前成本最优原则,认真分析研究结构成本和燃料成本,刚性落实各项挖潜增效措施,通过实施高炉炉料结构优化、开展高炉关键指标攻关,进一步降成本提产量,助推“高效经济炼铁”。前5个月,该厂铁水日产量屡创新高,总产量较去年后5个月提高6.69%;高炉燃料比、焦比同比分别降低14.3kg/t和34kg/t,煤比同比提高19.7kg/t。

优化炉料结构

提升铁水产量

在炼铁工序中,高炉炉料成本占炼铁生产总成本的比重较大,科学的炉料结构是高炉获得最大经济效益的基础。高炉的炉料主要包括烧结矿、球团矿和块矿,其价格随着市场而变化,因此科学合理地调整炉料配比成为降低铁前成本的关键。“我们必须从自身突破,形成一套具有低成本优势的经济炉料结构,才能适应当前市场形势。”邯宝炼铁厂生产技术室副主任常春说。

为进一步深挖成本潜力,该厂认真梳理分析去年以来高炉实际生产数据,并进行十余次炉料结构调整试验,在当前炉料结构的基础上,科学调整炉料配比,形成了目前最优炉料结构:将烧结矿配比由70%提升至76%,球团矿配比由10%降低到4%。在此基础上,该厂持续发力,将烧结矿生产所需的高价巴西卡粉配比降低5个百分点、低价混合粉配比提高5个百分点,并长期配加冶金废料,提高钢渣配加,提高了烧结矿产量。

同时,该厂对炉料结构调整后对炉况产生的影响进行充分研讨,吸取行业先进企业经验,制定出了一系列“配套”措施:在原燃料管理方面,对外购含粉率超标的块矿进行二次筛分,提高块矿质量;严格控制炉渣二元碱度,提高渣铁流动性,减小炉墙粘结几率,满足高炉炉渣碱度需求。在高炉冶炼过程中,持续优化高炉上下部操作制度,合理匹配操作参数,通过优化风速、鼓风动能、顶压等指标,提高炉缸透气性和活跃度,全力保证炉况稳定顺行。前5个月,该厂铁水日产屡创新高,1号高炉、2号高炉最高日产量均突破9000吨,创历史最好水平。

开展课题攻关

改善高炉指标

“5月份,通过不懈努力,高炉煤比同比提升19.9kg/t,燃料比同比降低3.8kg/t。6月份,我们要继续在风温控制、提高煤气利用率等方面加大攻关力度,进一步降低高炉燃料比,深挖成本潜力。”在邯宝炼铁厂“降低高炉燃料比”课题攻关会上,该厂生产技术室一档技术主管李会波安排了下一步工作。

该厂持续加大攻关力度,重点围绕高炉焦比、煤比、燃料比等关键指标,组织技术、工艺、操作、设备方面的专家、技术骨干成立联合攻关小组,积极开展课题制攻关,并明确了攻关目标、攻关措施和具体责任人及完成时间。

为进一步降低高炉燃料比,攻关小组科学调整高炉操作思路,确定了“消除中心堆积,降低中心焦量,拓宽矿角差,提高煤气利用率,降低燃耗”的高炉炉内操作理念。在铁水冶炼过程中,严格执行全风全氧、高压差高顶压的操作方针,增大炉缸活跃面积,改善炉内透气性;优化布料制度,推行矿五档焦六档布料制度,操作上辅以适量中心焦稳定中心气流,减少滑料发生,进一步提高煤气利用率。前5个月,邯宝炼铁厂高炉燃料比、焦比同比分别降低14.3kg/t和34kg/t,煤比同比提高19.7kg/t。