水是生命的源泉,更是轧钢生产中不可缺少的重要能源介质。自遭受洪涝灾害后,生产、生活用水供水紧张。在节水降耗期间,韶钢特轧厂通过制定详细的节水方案,以各工序为单位,狠抓细节过程管控,扎实推进现场节水降耗基础管理工作。

开源节流,打好用水“金算盘”

棒一2线是一条老产线,附近的排水地沟积蓄着大量的地下水资源。作业区党支部群策群力,提议将棒一2加热炉炉底较为丰富的地下水资源及时封槽回水,用抽水泵抽回至净环热水池,补给到加热炉悬臂辊等设备用水,此提议经实施后,日新水消耗下降到了98立方米,相比之前的日目标值节省了52立方米,新水消耗控制在了每天100立方米以内,开源节流取得了实质性的效果。

在轧钢工序里,定期清洗污水池是一项必不可少的工作任务,清洗污水池会消耗一部分的新水用量,为了避免水资源的损失,棒一2的攻关小组成员将污水用潜水泵抽回至净环热水池,进行二次利用,补给到设备用水,同时关闭浊环水外排阀门和净环热水池补给阀门,防止污水外排和新水的消耗,此方案经实施后,日新水消耗控制在了76立方米左右,对比日用新水目标150立方米节省了74立方米,进一步提高了水资源利用效率,达到降本增效的目的。

节约用水,滴水必争

棒三生产作业区对产线上的各个水池进行了考察,并组织相关人员讨论制定出应对措施。首先是班中积极使用中水对各个水池进行补水操作,尽可能不使用新水补水,这一措施能显著减少新水消耗。其次是对之前水灾留存的各坑洞中的水进行利用,用抽水泵将其抽至浊环水系统进行过滤补水。此外,对于净环水池用水不足的问题,采取了通过洒水车进行部分额外补水,极大程度上满足了用水需求。最后,通过几日用水情况的观察,确定了最新的液位控制标准,使棒三生产作业区在不影响生产效率的情况下,降低了新水用量,节约了用水成本。

通过水耗记录对比分析,改造前每班的新水用量约为130立方米,改造后每班的新水用量约为85立方米,每班可节省约45立方米新水,合计每天可节省新水约135立方米,节水降耗成效明显。

同时,通过在宽板浊环系统水通过高速过滤净化调入净环系统,优化各工序加热炉水封槽供水方式实现平衡;在棒、线材采用倾向性措施对化学除油器的冲洗周期进行优化,通过抽取合格排洪沟水、洒水车调水及合理收集地下水等非常规措施,实现大幅节省了新水消耗。利用一体化过程管控平台,时刻掌握数据信息,并通过每日早会通报对前日完成情况进行剖析,专业技术人员对未完成产线支撑指导,通过“节能降耗”宣讲,提高员工对节水工作的积极、主动性,形成良好降本氛围,提高了节水方案措施实施的有效性,圆满完成工农渠抢修期间节水任务。

7月份,特轧厂7条产线在固化原有成绩的基础上,不断深挖潜能,完成新水消耗共38036立方米、日消耗新水1226立方米/天,吨钢水耗0.079立方米/吨。对比最优6月新水消耗记录,还降低了32881立方米,日消耗也降低了1137立方米/天,降幅达48%,吨钢水耗对比历史最优2022年5月份的0.124立方米/吨,降低了0.045立方米/吨,降幅达36%,再次创造历史最优纪录,稳居全国钢铁行业新水消耗指标第一,累计实现降本21.3万元。