轧钢厂机修作业区持续推行“挖潜降本”理念,积极开展创新创效、修旧利废活动,收到了良好成效。通过大胆实践,创新性地对中间坯辊道保温罩进行了改造,不仅使用效果良好,而且大大降低了修复成本。

板坯温度是轧钢工艺的重要控制因素之一,轧制过程中间坯温度控制的合理与否,直接影响带钢质量和轧制成本。如果温度过低,不仅会增加轧机的负荷,还会引发生产事故。中间坯辊道保温罩位于粗轧与精轧之间,是减少轧制过程中温度损耗,改善中间坯温度均匀性,缩小头尾温差的一种最为实用的保温设施。

保温罩中间填充物为保温棉,内衬为1mm厚的不锈钢板,平均使用寿命为8个月。生产过程中,由于受长时间高温烘烤,不锈钢内衬托板会出现不同程度的损坏变形,一旦脱落或划伤板坯,将直接影响成品质量,必须及时换新或修复。保温罩整体采购价每套约10万元,原工艺外委修复每套也需2万元。

机修作业区在综合考虑外修成本、修复难易程度等多种因素的前提下,本着挖潜降耗的原则,决定由辊道班自行修复与改造。辊道班没有这方面的经验,只能“摸着石头过河”。起初采用质检切割下来的3mm厚普通卷板代替不锈钢板,上线使用仅7-10天便出现不同程度损坏与变形,修复效果不理想。后来又用钢筋焊接成网格状,再用高强螺栓固定托住保温棉的方法进行修复,效果依然不理想。去年12月份,辊道班维修人员通过深入研究,集思广益,改用φ22mm钢筋焊接成方格状作为托架,投入使用后,效果良好,使用周期可达四个月以上。

此项改造成功取代了成本较高的不锈钢板内衬,每套成本包括钢筋、螺栓、乙炔、焊条等只有2148元,每套修理费用约6444元/年。按照全厂30套保温罩计算,改造后的修理费用为19.33万元/年,较外委修理费用每年可节省70.67万元,改造成效显著。

轧钢厂将继续把培养员工的创新意识作为主攻方向,通过不断创新实现降本增效和提质增效,为生产顺行保驾护航,助推公司发展再上新台阶。