近日,河钢邯钢一炼钢厂2#转炉冶炼轴承钢GCr15。一斗废钢和一包铁水如期而至。此时,2#转炉主控室里,炼钢工武波通过对讲机指挥摇炉工按照标准化进行加废钢、兑铁作业。

“准确的装入是保证品种钢高质高效冶炼的关键,每一炉钢都要严格落实对标后制定的攻关优化措施,合理控制兑铁速度,避免发生废钢不化、结坨问题,进一步降低铁耗,确保生产成本最优。”作业长武永辉解释。

今年以来,一炼钢厂聚焦“降成本、提售价”两大核心任务,组织技术骨干成立对标挖潜小组,针对铁耗、合金消耗等指标与行业先进企业加强对标,认真查找差距,制定攻关提升措施,全力深挖成本潜力。

“目前,铁耗是制约钢产量和效益提升的关键,尤其在铁水紧张的情况下,有效降低铁耗不仅可以提升钢产量,而且能减少铁矿石焦炭等原料消耗,进一步降低生产成本。”一炼钢厂转炉车间主任、降铁耗攻关队队长王玉刚说,“我们通过深入对标找差距,从优化冶炼工艺和操作流程两个方面制订了攻关措施。”

在攻关过程中,一炼钢厂按照‘一炉一分析,一班一分析’的原则,建立了动态铁耗分析表,系统总结不同铁水条件下枪位操作控制、渣料加入时间和比例等标准,不断完善炉口管理、工艺制度,提高废钢加入量;按照每班吹扫炉口不低于50%的比例,保证废钢顺利加入,并重新优化废钢种类和配比方案,根据热平衡将矿石、返矿等冷却剂用量降到最低。

与此同时,一炼钢厂技术人员不断优化双渣工艺,结合生产实际,将原来必须执行双渣操作钢种的“磷内控小于0.025%”,优化为“磷内控小于0.020%”,减少双渣热损失,确保废钢配吃量控制在合理水平;以炼钢热量为突破口,通过添加灰压球灰压砖、冲豆切头和废钢预热等措施,进一步提升废钢加入量。

一炼钢厂通过对标先进企业,加强技术攻关,系统优化冶炼工艺和操作流程,持续改善了铁耗指标。3月份以来,该厂铁耗降至880kg/t,环比降低了10kg/t。