元月份,中山东企业新材料公司克服冬季生产组织难点和环保应急响应影响,统筹规划,合力攻坚,坚持目标导向、精心生产组织,严把产品质量、拓宽产品销路,加强产销联动、主动对标,明确“挂图作战”目标任务,主动求变,优化资源配置,做好成本控制,通过科技创新、小改小革,多途径、位促进提质增效,月度产销量和市场化利润均实现开门红。

各支部不断加强党的建设,充分发挥党建作用,围绕生产经营任务开展党建工作,发挥支部力量解决生产经营、环保、现场提升等方面的重点难点问题,发挥党员力量带动群众创新创效。进入冬季以来,特氢三区对保温措施进行了,但是随着天气温度的逐渐降低,立磨系统温度出现了明显下降,温度过低会导致产品水分过大从而导致产品不合格,工区党支部立即组织党员骨干针对此问题展开研讨,作为一名实战经验丰富的老党员,李龙江通过对立磨系统的排查,发现三台磨辊与磨体接触间有漏风间隙,对此他提出用废旧收尘布袋来对漏风间隙进行封堵的解决办法。封堵完毕后立磨磨内温度升高了5-10℃,大大提高了蒸汽热效率。通过发挥支部力量开展小改小革,不但保障了产品质量,同时也提升了产品产量。

进入元月份以来,各单位迅速落实对光研讨会上的安排部署,明确2022年工作思路,统一思想、攻坚克难,树立市场化经营理念,以经营产品、经营生产线的思路,先算后干,保证高利润产品生产;强化基础管理,层层分解“挂图作战”目标计划,将岗位工作细化,包区包机到个人,充分调动岗位员工积极性、主动性,压实岗位责任。原料三区面对“熟料少、液量低”的严峻形势和巨大压力,梳理优化流程,填平补齐设备,开启新东组重溶系统,为沸石生产提供原料持续生产,缓解缺少熟料之急;同时班组员工放弃休息,用工余时间对过滤机半圆槽、滤鼓、耙机等进行系统清检,提高了过滤效率,大程度的保证精液输送产品区;为解决干湿法压滤机同时吹风带来的风压不足的问题,微粉氢铝二工区采取避开干湿法同时吹风的办法,既保证了滤饼的洗涤质量,又保证了干法的下料量,同时,洗涤用水更加充分,避免因压滤机同时进料需要补充热水洗涤造成水耗升高,可谓是一举三得。

在保证高产旺销的同时,新材料公司咬定极限降本不放松,围绕生产经营、原燃物料储备、设备检维修费用和人员优化等方面制定详细的降本措施,将降本工作标准化、具体化、详细化。全体员工立足本岗位,化操作,不断提升工作效率;各单位间密切配合,上下工序间相互创造良好条件,环环落实责任,精打细算,杜绝丝毫浪费,努力降低成本。微粉产品区成立攻关小组,针对降本增效开展技术革新,同时实施错峰生产制度,通过调控避开用电高峰,减少了高峰期设备集中开车的现象,地控制成本,达到降本增效的目的;主控岗位紧盯各项消耗,当双桨螺旋里的物料走空后及时停电、补水补到正常液位后及时关闭阀门、各个楼层的照明灯做到人走灯灭,通过抓细枝末节实现点滴降本。

因高温氧化铝产品硬度高,对各输送管道、斜槽、设备磨损快,容易出现泄漏点,特氧一区加强无泄漏治理力度,充分发挥员工的“多面手”作用,培养员工特殊部位泄漏点的密封技能,有效的设备故障。各工区将无泄漏治理与现场整治、设备创优有机结合,将无泄漏治理作为常态化工作有序推进,岗位员工提高巡检质量,严把预控关,通过对法兰、阀门、管路、罐槽等设备“跑冒滴漏”现象进行排查,针对查出的漏点进行及时整改,先后解决因腐蚀造成的管道渗漏、因交接班不规范导致阀门渗漏、因未及时清理造成下水管路堵塞等影响生产的问题隐患,了设备故障,提高了设备运转率,强化了员工操作水平。同时,有计划性针对粉尘、杂物等进行集中清理整治,做到所见之处无漏点、积灰、废料,实现节支降耗与现场治理相结合。

新材料公司将大力弘扬“老兵工”精神,围绕年度目标任务,精心布局,超常奋斗,持续深化“挂图作战、一人一单”工作,紧盯军令状指标,全要素对标,位极限降本,大干一季度,奋力实现首季开门红。