近期,陕钢集团龙钢公司轧钢厂棒三作业区紧盯节能增效轧制生产理念,从细处着手,深挖内潜,助力全年降本增效工作有序推进。

加大扭矩降成本

棒材三线B冷剪曲轴与套间隙大,原设计冷剪的间隙调整机构螺母部分采用手轮提供力矩,由于阻力大,无法进行调节斜板提升作业,导致剪切让刀明显,剪刃加速磨损,影响钢材质量。针对这一问题,经技术员人员讨论,决定对其进行改造,通过对调节螺母加焊套筒,采用加长杠杆增大扭矩的方法进行旋动,使调节间隙的斜板上升相应尺寸,以减少冷剪剪切时的让刀间隙。改造后,剪切效果改善明显,大幅降低了备件消耗,年创效6万元。

简化流程创效益

棒材三线冷剪离合器电磁阀安装在冷剪飞轮防护网内,出现故障处理比较麻烦,增加误机时间。经技术人员研究,决定将原来的电磁阀位置从防护网内改装到防护网外,并设置电磁阀小平台,将一个电磁阀改成两个电磁阀,用一备一。改造后,可在最短时间恢复生产,操作便捷,安全可靠,不仅降低误机20分钟,同时年创效5万余元。

加热炉改造提指标

棒材三线加热炉设备因长期运行,蓄热能力下降,无法满足生产轧制需求。该作业区利用系统检修对其进行改造,采用轻质耐火纤维炉顶对加热炉炉顶进行更换,同时对加热炉立柱耐材进行修补,更换蓄热室蜂窝体。改造实施完成后,可大幅提高加热炉蓄热能力,降低煤气消耗,加热炉空燃比控制为0.6-0.8,风机排烟温度控制在110-130℃,保温≤120℃,同时减少了炉门框、出入炉悬臂辊等炉区设备故障,提高了作业率。(陕钢集团 王子霖)