五月份以来,陕钢汉钢炼钢厂全面梳理炼钢工艺控制过程,正确把控降本增效攻关方向,精准辨识降本增效难点重点,通过努力找准工艺创新突破口,使得转炉熔剂消耗、铁水消耗、转炉作业率等重要指标实现了历史新跨越。

提高温度,铁水消耗降新低。为了转炉节铁增钢,降低出钢温度,进一步挖掘转炉效能,炼钢厂新建了废钢生铁烘烤炉,为降低出钢温度、节铁增钢发挥了重要作用。进入五月份,炼钢厂在总结之前废钢、生铁烘烤经验的基础上,结合转炉工艺控制实际,对生铁、废钢烘烤工艺规定进行了细化、完善,将废钢、生铁烘烤温度提升并稳定至500℃-550℃,使每炉多加废钢10-15吨,降低出钢温度10-15℃,降低铁水消耗29.49kg/t,降低吨钢成本104.68元/t,铁水消耗创历史最好水平。

优化结构,熔剂消耗降新低。转炉留渣不仅是降低转炉熔剂消耗的重要措施,同时也是溅渣护炉提高转炉炉龄的重要手段。但留渣操作对留渣量、留渣的粘稠度和炉渣中氧化镁含量等指标的要求严格。为了达到留渣操作的预期效果,炼钢厂通过不断摸索、改进、总结,制定了相应的留渣操作和渣料结构优化规定,确定了每炉钢石灰和轻烧白云石加入比例,通过在转炉各班组进行规范应用,取得了令人满意的使用效果,五月份转炉熔剂消耗较四月份降低4.08kg/t,其中石灰消耗降低2.96kg/t,轻烧白云石消耗降低1.12kg/t,熔剂降本1.77元/吨,该指标水平在国内同行业同类型企业中名列前茅。

优化参数,提升效率降能耗。氧枪是转炉钢水冶炼供氧的主要设备,它决定着转炉的供氧强度和生产效率。为了提升转炉冶炼效率,炼钢厂对原来的氧枪枪身和喷头进行了设计优化,根据氧枪设计原理和规定,并结合提升冶炼强度的需要,对枪管直径、喷头的喉口、夹角及出口尺寸进行了合理调整。经冶炼使用,提高转炉供氧强度0.02立方米/分.吨,与四月份相比,缩短冶炼周期0.5分钟/炉,每月可多冶炼钢水30炉,增加钢水产量4350吨。(陕钢汉钢 王鲜明 周详)