早在9月份,方大九钢轧钢厂对高棒精轧的第19架减速机进行了攻关改造,两个月的运行显示,改造后设备故障率降低了、作业率提升了,完全满足生产需求。

轧钢厂高棒精轧第19架减速机是产品工艺成型系统的重要组成设备,其运行好坏直接影响整条生产线的整体产量。改造前,19架减速机频繁出现保持架断裂现象,成为制约高棒生产的一个瓶颈。为此,该厂成立了攻关小组,深入现场、反复排查,找到了造成保持架断裂的“罪魁祸首”——高速轴及二级轴定位端轴承运行时轴向冲击过大。如何减轻轴向冲击力,成为攻关小组的核心任务。经过研究讨论,攻关小组决定从减轻冲击力入手,经过缜密分析和精细计算,提出了将高速轴和二级轴定位端轴承改为圆锥滚珠轴承,通过轴向间隙控制轴向力的改造方案。改造完成后,经过2个月的试运行,各部位轴承运行状态良好,温度振值正常,减速机轴向冲击力比原来减少60%,有效避免机架断裂。经测算,预计每月可为公司创造效益30余万元。(方大九钢 刘国良)