近期,陕钢集团汉钢公司转炉煤气回收量转炉煤气回收月累计指标较3月份最优指标提升了10.8m3/t,达到历史最好水平,提升比例高达9.30%,工序能耗提高2.7kgce/t,能源成本降低2.052元/t。

为提高转炉煤气回收量指标,该公司动力能源中心一方面积极开展系统优化提升,充分结合现有装备和供应情况,认真对煤气储配站加压机、混合站加压机、管道等设备进行全面诊断排查;另一方面,全面优化调度平衡控制措施,充分发挥8万转炉煤气柜的回收能力,根据消耗情况适时调整转炉煤气CO回收指标,将热值稳定在标准范围内,保证转炉煤气稳定回收供应;其次协调配合做好生产衔接、稳定生产节奏,加强沟通协调,进一步提高岗位操作水平,使转炉煤气回收量指标得到了显著提升。

转炉煤气回收是也炼钢厂负能炼钢中最重要的经济技术指标,为提升这一指标,该公司炼钢厂内部从煤气回收系统入手,持续加强设备的日常检查、维护、定修同时通过查找提改献、自主管理等一系列举措,集思广益,广泛吸收员工的新点子、新想法,从煤气回收控制、操作、运行等方面,优化回收参数,严格规范一次除尘操作,合理调整转炉煤气回收浓度。炉前进行工艺操作优化,合理堆渣,确保炉口与烟罩的距离,调整一次除尘风机转速,实现炉口微正压50pa,减少炉口氧气吸入量,降低CO在炉口的燃烧浪费,从而提高转炉煤气回收指标。

据测算,转炉煤气回收量较之前升高19.4110 Nm³吨钢,月可创效118万元,使炼钢工序能耗降低约-4.8kgce/吨钢。(陕钢汉钢 潘宁 狄鑫)