近日,从山钢股份莱芜分公司焦化厂获悉,7月份以来,该厂炼焦三车间采取提高焦炉烟气温度、调整空煤配比等措施,使脱硫脱硝单套系统煤气消耗量降至1500m3/h,较6月份降低30%,年可节约焦炉煤气4400km3,直接经济效益240余万元。

据了解,该厂1号、2号焦炉脱硫脱硝系统是关键环保项目,也是提升焦炉环保水平的重中之重。自项目投产以来,废气排放指标长期保持在大气污染物超低排放标准以下,取得了良好的环保效益。但由于该项目为新建项目,与原有焦炉系统在一定程度上存在兼容性差的问题,导致热风炉系统煤气消耗较大。

针对此种情况,该厂组织团队全面开展诊断工作,加强焦炉生产组织,根据焦炉炉体严密性等级,检查蓄热室密封,通过提高原烟气温度的方式,降低热风炉系统的设置温度;进一步加强热风炉系统煤气过剩系数测量,实现空气和煤气配比的精准调节,最大限度地确保煤气燃烧充分;对焦炉煤气管道进行带压开孔,安装校准精密测量仪器,确保计量准确。同时,该厂发动职工对脱硫脱硝系统的密封性进行全面检查,及时对泄漏点进行封堵,减少系统的热量损失。针对系统煤气阻力大的问题,该厂全面分析原因,通过清理脱硫塔滤管反应器、加大系统除尘喷吹力度等方法,堵塞问题得到解决,煤气消耗有效降低。